智橙PLM与MES系统集成项目执行记录 智渤慧晟机械装备技术服务部 24.08
[项目背景]
公司当下设计和制造环节严重脱节,导致生产效率低下,产品质量参差不齐。为解决这一痛点,我们下定决心借助智橙云PLM的开放API,推动其与MES系统的深度集成,力求实现全流程的数字化转型。
[项目目标]
确保设计数据(涵盖BOM、图纸等关键信息)能从智橙PLM系统无缝、实时地传输至MES系统。
使MES系统生成的生产进度报告及反馈信息能够精准回传至PLM系统。
消除信息壁垒,重塑并优化设计到制造的业务协同流程,提升整体生产效能。
[执行过程]
项目启动与环境搭建(08.04-08.07)
技术团队和智橙PLM的项目实施人员一同开会,明确项目目标、分工以及大致的时间规划。大家深知项目难度不小,但都憋着一股劲,要把这事办成。然而,理想很丰满,现实却很骨感。开发和测试环境的搭建过程远比预期复杂,各种软件版本不兼容、硬件资源不足的问题接踵而至。原以为一天就能搞定的环境准备,硬是拖到了第二天晚上。不过,经过团队成员的连夜奋战,总算把开发和测试环境搭建起来,智橙PLM与MES系统实现了初步连通,为后续工作铺平了道路。
数据与流程梳理及接口设计(08.08-08.12)
技术团队马不停蹄地投入到业务流程梳理和接口设计工作中。大家把设计到制造的整个流程像拆解机器一样,一点点地剖析,试图找出关键的数据交互节点。可这个过程并不顺利,各部门对关键数据的定义和需求差异巨大,设计部门觉得某些参数至关重要,生产部门却觉得可有可无。接口设计文档改了又改,始终无法让所有人满意。就这样,原计划3天完成的接口设计,硬生生地卡到了第5天,团队成员个个顶着黑眼圈,但好在最终磨合出了大家都认可的接口设计方案。
接口开发与初步测试(第08.13-08.17)
团队小心翼翼地按照设计文档进行接口开发,生怕出一丝差错。开发过程中,各种小问题不断冒出,比如一个字段的长度限制不一致,导致数据传输时频繁出错;还有网络波动,让数据传输的稳定性大打折扣。团队成员每天都在调试、修复、再调试的循环中度过。初步测试时,问题更是集中爆发,数据传输的完整性、准确性都达不到预期。原以为接口开发和初步测试能在4天内完成,结果花了整整5天,才勉强让数据能够在智橙PLM和MES系统之间实现基本的单向传输。
集成联调测试与问题修复(08.18-08.20)
测试团队接过接力棒,开始模拟各种实际生产场景进行全面的集成联调测试。这次测试就像一场 “大地震”,把之前隐藏的问题都给抖了出来。MES反馈数据回传延迟的问题尤为突出,严重影响了生产进度的实时监控;还有数据在传输过程中莫名丢失的情况,让人揪心。团队成员不得不重新审视代码和配置,一点点地排查问题根源。经过三天的鏖战,终于定位并修复了大部分关键问题,系统总算能在大部分场景下稳定运行了。
上线准备与培训(第08.21-08.24天)
到了项目收尾阶段,大家丝毫不敢松懈。先是清理测试数据,备份生产数据,确保系统能以最干净、最稳定的状态上线。然后是对设计和生产部门的相关人员进行系统操作培训。可培训过程中又发现,部分用户对新的操作流程理解困难,操作不熟练。团队成员不得不现场指导,制作简易的操作手册和视频教程。直到第21天晚上,看着所有人都能熟练地在新系统上操作,大家才松了一口气。项目终于按时交付了!
[成果检验]
生产周期缩短:通过实际订单测试,集成后设计到生产的周期成功缩短了约20%,效率提升明显。
质量问题减少:因数据不一致导致的质量问题发生率降低至5%以下,产品质量得到显著提升。
用户反馈:设计与生产部门对系统的易用性和协同效率给予高度评价,认为新系统大大减轻了他们的工作负担。
[后续计划]
系统上线只是新的起点,后续设立技术支持小组,持续监控系统运行情况,及时处理可能出现的问题。同时,收集用户在实际使用过程中的反馈意见,定期对流程进行优化升级。企业生产效率的提升和产品质量的飞跃保驾护航。